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发布时间:2020-05-06 01:43:08
FAGOR发格机床维修与调试的简述
由于现代数控系统的性能越来越高,数控系统本身的故障越来越低,而大部分故障主要是由系统参数的设置,伺服电机和驱动单元的本身质量,以及强电元件、机械防护等出现问题而引起的。
设备调试和用户维修服务是数控设备故障的两个多发阶段。设备调试阶段是对数控机床控制系统的设计、PLC编制、系统参数的设置、调整和优化阶段。数控机床维修是一项比较复杂的工作,同一个故障问题的出现可能原因是多方面的,这就需要我们进行排查,并且在日常的机床修理工作中要不断地总结经验,加以归纳总结。用户维修服务阶段,是对强电元件、伺服电机和驱动单元、机械防护的进一步考核,以下是FAGOR发格机床维修和调试的例子:一台数控车床采用FAGOR 80 25控制系统,X、Z轴使用半闭环控制,在用户中运行半年后发现Z轴每次回参考点,总有2、3mm的误差,而且误差没有规律,调整控制系统参数后现象仍没消失,更换伺服电机后现象依然存在,后来仔细分析后估计是丝杠末端没有备紧,经过螺母备紧后现象消失。
机床维修故障现象: 在车削加工过程中,NC系统执行指令的速度缓慢。每次进给之间停留的时间大大延长。
机床维修检查分析:
1) 检查机床参数,发现124#参数(X 轴伺服环产生的漂移补偿量)变大。将其设置为“0" 后再开机, 故障得以排除。
2 ) 但是一个星期之后旧病***,再检查124#参数,还是变大了。分析认为,X轴偏移量过大。用诊断方式检查800#参数,其值在0到15之间反复跳动。
3 ) 检查X 轴偏移电位器,发现其接触不良,造成800#参数波动。
机床维修故障处理:更换偏移电位器后,将800#参数涸节为0到1, 然后再次将124#参数置"0" 。关机后重新起动,机床故障彻底排除。
机床维修故障现象:机床通电起动后,X轴、Y轴、Z轴三个轴都不能返回参考点。
数控机床维修型号: 某立式加工中心维修。
数控机床维修系统: FANUC Oi-MC 。
机床维修检查分析: 经过检查,确认故障原因是位置编码器的电池电压严重下降,导致各轴参考点丢失,编码器不能正常工作。
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